【摘要】在工業生產和產品加工制造中,風機和泵被廣泛使用;它的功耗不是一個小的生產成本。隨著國家節能減排政策的制定和實施,節能降耗已成為降低生產成本、提高產品質量的重要手段之一。
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& nbsp; ; ;1、 簡介
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& nbsp; ; ;1、電機運行條件
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& nbsp; ; ;電動機是一種應用范圍大、耗能高的動力設備。據統計和相關數據,我國電機總裝機容量約5.8億千瓦,占我國總用電量的60%~70%。其中,交流電機約占90%。目前,各種電機的加權平均運行效率比國外低3-5個百分點。風機和泵的效率比發達國家低2-3%。目前使用的電機驅動系統的整體運行效率比國外低近20%。按電機總容量的10%進行調速改造,按年平均運行4000小時計算,年節電潛力為320億~400億千瓦時,節電率為20%~25%。此外,電機帶來的節電潛力通過調速改造來改善工藝流程,總節電潛力約為500億千瓦時。裝機容量為10000 MW的火力發電廠的年發電量。電機系統節能是中節能3000噸新型干法水泥熟料生產線,采用17套ps7000系列電機環保節能裝置 ; ;
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& nbsp; ; ;根據保守估計,節電率為25%,年產量為300天,每天24小時。則節電和節電成本如下(正常運行額定功率的80%):
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& nbsp; ; ;節電:1559*80%*25%*24=7483(KWH)/天
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& nbsp; ; ;7483*30=224496(KWH)/月
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& nbsp; ; ;224486(KWH)/月&次;10月(300天)=2244860(KWH)/年
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& nbsp; ; ;按0.50元/千瓦時計算,年節約電費2244860*0.5=11224,30元
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& nbsp; ; ;即每年節約用電110萬元。
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& nbsp; ; ;立窯送風系統變頻改造應用案例2
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& nbsp; ; ;(1) 風扇操作
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& nbsp; ; ;低壓立窯風機的調節方式一般為風門調節方式,羅茨風機的送風調節方式為排風調節或回風調節;離心風機的送風調節方式為進氣閥調節。
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& nbsp; ; ;(2) 根據風機使用的一般經驗可知,在工頻運行狀態(ac380v/50hz)下,由風門(風閥)調節風量的風機在使用過程中負荷在15%~100%之間波動;負載越小,風門(空氣閥)的節流損失越大,風扇效率越低。然而,當變頻調節模式改變時,阻尼器幾乎沒有節流損失。同時,變頻器采用軟起動方式時,無起動沖擊電流。對于配電容量有限的工廠電力系統,其安全系數也可以提高。
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& nbsp; ; ;(3) 改造后的變頻送風系統是在保留原有送風系統的基礎上,增加一套與原有回路并聯使用的變頻回路,形成雙回路可轉換控制系統,并在窯上部安裝變頻器調速裝置,通過調節電機(風機)轉速來調節燒結過程中的風量。其特點:
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& nbsp; ; ;● 節電效果好。改造后電機大部分時間在35-43hz左右運行,可滿足用氣量,節電率在25%以上;
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& nbsp; ; ;● 具有軟啟動功能,可降低負荷強度,延長設備使用壽命,降低啟動電流,提高電力安全系數,降低電網容量;
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& nbsp; ; ;● 準確、及時、方便的風量調節;
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& nbsp; ; ;● 關閉回風口或排氣口,以減少水泥粉塵污染等
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& nbsp; ; ;有限公司某水泥有限公司普通技術變頻改造后的試驗結果見表1:
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& nbsp; ; ;表1立窯鼓風機變頻改造節能效果分析
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& nbsp; ; ;U水泥粉分離系統
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& nbsp; ; ;其工作原理是根據所生產水泥的不同等級,調整選粉機和選粉機的轉速,以選擇不同細度的水泥產品。表2選粉機變頻改造節能效果分析
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& nbsp; ; ;應用案例4:在大型火力發電廠直接空冷系統中的應用
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& nbsp; ; ;要實現真正的綠色GDP增長,對于需要大量冷卻水的燃煤電廠來說,必然要改變其傳統的汽輪機排氣冷卻模式。直接空冷技術的應用和發展使這一需求成為可能,也為變頻器在燃煤電廠空冷機組中的推廣應用提供了廣闊的前景。
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& nbsp; ; ;空冷系統建筑規模巨大,一般稱為空冷島。包括凝結水系統(凝結水箱)、真空排水系統(包括排水泵)、排氣/抽汽系統(水環泵組)、空冷凝汽器(ACC)等
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& nbsp; ; ;內蒙古自治區某地區2*300MW火電機組工程直接空冷機組系統項目,是國內電站空冷設備的制造。每臺機組的布置方式為5次;每列車6臺、4臺下游風機、1臺逆流風機共30臺,均采用變頻控制。每臺風機配備一套變頻調速裝置,共60套變頻調速裝置
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& nbsp; ; ;5、 結論
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& nbsp; ; ;變頻系統用于各種調速系統時,單臺設備的節能效果可達5-75%,在風機和水泵設備的一般應用中節能效果更為明顯。這些平均值也可以達到8-50%。節能效果上限的平均值一般可以在不受其他因素影響的情況下取。這些數據是從實際應用中獲得的,可以從市場上公開出售的信息(書籍)中找到;通過這些數據和一些簡單的投資回收率計算,可以看出變頻節能系統(裝置)的投資回收期一般為4-20個月(這是一個經驗值)。利用變頻調速技術實現風機、水泵等設備的節能運行,是我國節能的關鍵推廣技術,投資少,收益快!